“哪来这么多塑料桶呀?”刚刚走进石家庄炼化质量管理中心仪器室,看到角落里摆放有序的5个塑料桶,成品组王淑玲有些惊诧。
“别小看这塑料桶,在我们眼里这是个聚宝盆!”仪器组陈立娟卖起了关子。
看着每个桶桶壁上的标示,王淑玲依然不明就里。“这是废催化剂回收桶!”陈丽娟忍不住道出了机关。
原来,石炼800万吨油品质量升级项目开工后,连续重整、S zorb装置的5种催化剂需要频繁地进行分析。为了保证样品具有代表性,样品的采集量,至少要用一茶杯的量,而每次分析后会剩下80%的样品。
“每周至少3次,每次5个样品,一年下来得有多少催化剂呀。” 每每看到昂贵的催化剂直接处理掉,仪器组职工心疼不已。
回收再利用——经过班组职工讨论决定。虽然增加了工作量,可是既能减少对环境的污染,还能降低装置成本,何乐而不为呢!
于是,5个塑料桶被请了回来,按照每种催化剂的种类,做好标识分类回收不仅如此,他们还及时联系各装置,将分类回收的催化剂送回“家”,实现了再上岗,有效降低了装置的成本。
“细细一算,这5个塑料桶每年能为企业创造5万元效益呢!”对于效果,仪器组员工深感自豪。
其实在石炼像这样的事情不是偶然,定碳试验用的坩埚是一次性用品,一周用100个,岗位人与经反复对比试验,发现经过处理后坩埚可以进行二次使用,大大节省了坩埚的用量;一个废弃的铜丝会变身别致的气袋挂钩,一个废纸盒也会变成盛装印章的工具……经营一元钱、节约一份钱的理念在石炼处处得以践行。